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鞍鋼廢棄物利用研究

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鞍鋼廢棄物利用研究

混料的加工過程

強力混合機混勻工藝

瓦斯泥、轉爐泥、高爐灰、瓦斯灰、原料粉塵、燒結粉塵等廠內回收雜料由回收料處理系統(tǒng)接受,其中瓦斯泥、轉爐泥由自卸車翻入專用接泥槽,經泥漿泵送至強力混合機,高爐灰、瓦斯灰、原料粉塵、燒結粉塵由低壓罐車經管道輸送至密封灰倉內,經刮板輸送機送至強力混合機,混合后雜料經4條膠帶機送至副原料場2料條堆存。

大型機械混勻工藝

大型機械主要包括鉤機、鏟車及翻斗車。各種固體廢棄物按不同比例分別由鏟車、翻斗車均勻取出運至煤5雜料堆,然后用鉤機、鏟車反倒混勻,最后用鉤機起堆直至該大堆作業(yè)結束。白班8h作業(yè),每天處理1000t,保證原料場正常生產需要。各種雜料必須充分混勻,保證混勻后的物料質量穩(wěn)定無大的波動。每500t一個樣頻次抽樣化驗,控制標準為σTFe≤3,σSiO2≤1。

混料技術指標分析

對加工后的混料進行取樣,分析其主要化學成分,并計算TFe、SiO2的標準偏差,不同加工方式混料化學成分與偏差計算結果見表3。從表3數(shù)據可以看出,兩種混勻方式對混料的化驗結果平均值影響不大,但對混料TFe、SiO2標準偏差影響較大,經強力混合機加工的混料σTFe、σSiO2小于大型機械,說明強力混合機的混勻效果好于大型機械。

混料的應用及效果

混料生產鐵碳球

以混料為主要原料,并添加適宜的水,充分混勻后,利用圓盤造球機或壓球機制成具有一定強度、適宜粒度的球。由于混料中不僅含有較高的鐵,而且還含有一定量的碳,所以稱之為鐵碳球。鐵碳球可以在轉爐冶煉不同時期加入,不僅可以起到化渣劑和冷卻劑的作用,而且還能有效回收鐵元素。鐵碳球的物化指標見表4。

混料代替含鐵原料用于燒結生產

經大型機械混勻后的混料用于原料場混勻礦造堆之前鋪底,最多每堆雜礦鋪底料為3萬t,相當于混勻礦總配比13%。因混料所包含固體廢棄物品種多、成分雜,所以燒結生產使用混料后對燒結礦物理指標和化學成分穩(wěn)定率均產生一定的影響,不同混料配比對燒結礦物化指標影響見表5。從表5可以看出,燒結使用混料后,主要影響燒結礦的物理指標和穩(wěn)定率,并且隨著混料配比的增加影響程度加大,混料配比由2%增加到13%后,燒結礦轉鼓指數(shù)平均下降0.65%,篩分指數(shù)升高0.46%,品位穩(wěn)定率降低0.99%,堿度穩(wěn)定率下降1.6%。

應用效果

各種固體廢棄物加工成混料,無論生產鐵碳球還是用于燒結生產都能降低鐵料消耗,在目前鐵料價格日益上漲的情況下,能給企業(yè)帶來較大的經濟效益。

1混料生產鐵碳球給煉鋼帶來的效益

鐵碳球作為轉爐化渣劑使用時,可降低鐵礬土等化渣劑的使用量,縮短轉爐成渣時間,化渣效果好,可降低石灰石等造渣劑的消耗。同時使用鐵碳球可以回收一部分鐵元素、降低轉爐鋼鐵料消耗,經濟效益顯著。本文僅計算降低鋼鐵料消耗的效益,使用鐵碳球前、后轉爐鋼鐵料消耗分別為1081.16㎏/t和1078.43㎏/t,因此降低消耗為2.73㎏/t。鋼鐵料價格按1.132元/kg計算,噸鋼成本降低為:(使用前消耗-使用后消耗)×鋼鐵料價格=(1081.16-1078.43)×1.132=3.09元/t鋼因此,僅降低鋼鐵料消耗,每噸鋼即可降低成本3.09元。

2混料用于燒結生產給煉鐵帶來的效益

近2年鞍鋼鲅魚圈每年固體廢棄物的處理量均在140萬t以上,綜合回收率最高達98%。燒結使用混料主要替代進口粉礦,由于二者價格相差較大,所以燒結生產使用混料后,噸礦原料成本降低,5%混料代替等量澳大利亞進口粉礦噸礦原料成本對比見表6。由表6可以看出,用5%混料替代等量的進口澳大利亞粉礦后,在燒結礦堿度相同的條件下,噸礦原料成本降低30.05元,但燒結礦品位下降了0.54%,根據鞍鋼內部價格體系,燒結礦品位每降低1%,影響單位成本15元,所以扣除燒結礦品位下降,燒結生產用5%混料替代等量的進口澳大利亞粉礦后,每噸燒結礦原料成本可降低21.95元.

存在的問題

(1)難混勻、難制粒。這些含鐵塵泥絕大部分屬于干的固體廢棄物,存在粒度細且分布集中的特點,難潤濕,給混勻制粒帶來不利影響。尤其是煉鋼污泥,因與其他燒結原料粒度相差懸殊,并且含水率高、粘性大、不易混勻,造成燒結礦成分偏析大,這樣就會使燒結料層透氣性惡化。(2)易造成篦條和隔熱墊間隙糊堵,抽風系統(tǒng)粘料。表1中的大部分除塵灰粒度很細,因此容易阻塞氣流通道。在混勻過程中部分未成球的微細顆粒溶于過濕層水分形成泥狀物,進入蓖條和隔熱墊間隙干燥固結,形成篦條糊堵;還有一部分剩余微細顆粒進入抽風和除塵系統(tǒng),固結于風箱內壁和風機轉子上,損壞風箱和風機。另外所有含鐵塵泥K2O、Na2O、Pb、Zn均較高,也容易造成燒結蓖條糊堵現(xiàn)象。(3)SO2和粉塵排放量大。各種含鐵塵泥硫含量均較高,高比例配入進入燒結系統(tǒng)生產時,易導致SO2排放量升高;微細顆粒進入抽風和除塵系統(tǒng)后,除絕大部分滯留于除塵器形成除塵灰外,部分經過煙囪排入大氣,造成粉塵排放量過大。

本文作者:孫俊波1張曉雷1江治飛1于淑娟2作者單位:1鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司2鞍鋼股份有限公司技術中心

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